聚丙烯酰胺在选煤厂的应用
文章出处:未知 人气:发表时间:2020-03-09 22:48
聚丙烯酰胺在选煤厂的应用
针对煤泥水的特点,介绍了聚丙烯酰胺的作用机理、水溶液的制备及其在东曲选煤厂煤泥水处理系统中的应用。
东曲选煤厂的设计能力为400万t。 其生产工艺主要采用淘汰粗选、重介旋流器精选、煤泥浮选、尾煤浓缩和压滤回收工艺。 目前该矿煤质优良的2#煤基本采煤,今后一段时间洗选的主要是难洗的2#煤,易泥化的4#煤,8#煤。 为了更好地回收煤泥水中的微粒子,保证合格的洗涤水循环使用于系统,该工厂用添加的聚丙烯酰胺凝集剂进行煤泥水处理。
1絮凝剂的作用机理及水溶液的制备
聚丙烯酰胺简称PAM,是线性高分子聚合物,无氡、腐蚀性,易溶于水,其水溶液与煤泥水混合后,其分子链上的活性基团与煤泥水中的微粒表面吸附,在粒子间发挥连接作用,微粒形成大块,加快了煤泥的沉淀速度。
其分子量约为1800万。 按照国标GB/T18712—2002《煤炭选煤用絮凝剂性能试验方法》的要求,计算制备后聚丙烯酰胺溶液浓度0.05%所需的清水量和聚丙烯酰胺量,首先向搅拌筒内注入人的清水,启动搅拌器,慢慢注入人的聚丙烯酰胺胶体, 直到均匀搅拌聚丙烯酰胺粒子完全溶解为止,即搅拌筒内的液体变成无色透明的液体,在液体中没有未溶解的粘结物或块状物时停止搅拌,溶液调制就完成了。 调制过程中,请勿过度搅拌,以免引起分子分解。
添加2聚丙烯酰胺水溶液
聚丙烯酰胺水溶液在哪里,如何添加,对凝聚效果有很大影响。 以往的添加方式是在聚丙烯酰胺中加入人工搅拌槽后,进入尾炭一次浓缩机( 807 ),消耗量多,效果不明显,请参照图1。 之后,经过改良,生产时,打开原料管的阀门,使其成为一定的开度,将聚丙烯酰胺溶液注入煤泥水( 813浓缩池)。 加药点设置在煤泥水局部混流的场所(煤泥水进入容器的场所),有助于煤泥水粒子形成絮凝物。 为保证给药均匀稳定,煤泥立即沉淀,生产过程中至少用两台药剂搅拌筒,一种聚丙烯酰胺溶液注入前,另一种筒溶液自行配制,保持添加的连续性。 加药不稳定,浓缩溢出容易超标。 加药时应注意观察浓缩池煤泥水的沉淀情况。 否则,就会发生耙地现象。
三絮凝效应的影响因素
3.1聚丙烯酰胺用量
处理煤泥水,不加适量不能发挥凝聚作用。 使用量过多时,煤泥的沉淀速度会加快,但浓缩底流浓度容易变高。 一般来说,浓缩底流浓度为500g/L,能够满足压滤生产的使用量过多,浓缩底流浓度有时达到700g/L以上,底流中的聚丙烯酰胺的含量增加, 不利于底流输送和压滤生产:压滤取出煤饼时煤饼不易脱落,劳动力增加,工作效果降低,同时发生药剂浪费,生产成本增加。 经过多年实践,东曲选煤厂絮凝剂用量随浓度变化情况见表I。
3.2煤泥水浓度
东曲洗煤厂凝集剂用量随浓度变化
各选煤厂对进口浓缩机煤泥水浓度有不同的技术要求。 为了降低煤泥水的处理压力,提高洗煤的生产能力,控制进入人浓缩机的煤泥水的浓度,即将煤泥水的原料浓度控制在70g/L以下。 这样可以使絮凝效应达到理想状态,加快煤泥的沉淀速度。 当然,煤泥水浓度越低,越有利于凝聚作用的煤泥水浓度越高,越不利于絮凝,煤泥的沉淀速度显着降低,难以抑制浓缩溢出,药剂消耗量增加,沉淀的煤泥稀疏,浓缩底流浓度越低,压缩成蛋糕的时间越长。 试验表明,当洗水浓度达到60g/L时,聚丙烯酰胺消耗量达到正常情况下的2~3倍,浓缩溢流仍然超标,浓缩池煤泥水处于悬浮状态,严重影响洗煤生产。 因此,严格控制煤泥水浓度对凝聚效果起着重要作用。
3.3煤泥水温度
观察表明,煤泥水的温度变化对絮凝效应也有影响。 温度高时,煤泥絮凝效果好,沉淀速度快温度低时絮凝效果差,煤泥沉淀速度快。 这种现象在夏天和冬天很明显。 每年春节前后,东曲选煤厂煤泥水浓度呈上升趋势,给洗煤生产带来困难。 因此,在实际生产中,提高煤泥水的温度是非常困难的。 当煤泥水处理得很快,温度低时,尤其是冬季,可以适当提高聚丙烯酰胺水溶液的浓度。
3.4清洗原煤的性质
该厂属矿山型选煤厂,洗煤性质主要决定在矿山生产原煤。 由于开采煤层和井下条件的变化,洗煤性质不太稳定,有时差异甚大。 原煤灰分低时,絮凝效果好,煤泥沉淀速度快,絮凝致密,有利于煤泥水处理,可适当减少聚丙烯酰胺的使用量,原煤灰分高时,絮凝效果差,絮凝沉淀速度慢,且比较缓慢,不利于煤泥水处理, 因需要增加聚丙烯酰胺的用量,及时掌握原煤灰分的高低,调节聚丙烯酰胺的用量,煤泥絮凝效果显着。 入洗煤粒变小时,进入人浓缩池的煤泥水的浓度没有上升,但细粒煤泥的比例增加,聚丙烯酰胺胶体的使用量不增大,凝聚效果变差,煤泥沉淀在浓缩池中,一部分煤泥成为浮游状态,浓缩溢流容易超过,同时浓缩底流浓度也变低 这种现象的主要原因是煤泥水中的微粒子增加,各粒子的总比表面积增加,只要增加聚丙烯酰胺的量,就能凝聚大量的微粒子。
4与其他药剂并用
在该厂生产过程中,由于受井下毛炭和地质条件的影响,清洗原煤,特别是4#煤中含泥量大,煤泥水中含有部分微细泥,煤泥水硬度低,严重阻碍了煤泥的凝聚沉降。 仅靠聚丙烯酰胺作用难以达到煤泥的快速沉降目的。 东曲选煤厂采用添加氯化铝的方法配制。 其使用量,为了每人洗净1t煤,与聚丙烯酰胺水溶液分开添加0.1-0.12kg的氯化铝,添加前用清水稀释,得到了明显的效果,泥和煤泥水的硬度影响基本消失。
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